维普资讯 http://www.cqvip.com 2002年8期 枷 / 17 预分解窑生料入窑系统的节能措施 操鹏程 (天津水泥工业设计研究院,天津 300400) 中图分类号:TQ172.622.26 文献标识码:B 文章编号:1002—9877(2002)08—0017—02 窑外分解及立式粉磨等新技术的广泛采用,使水 泥生产的能耗和电耗较过去已有大幅度的降低。作为 一用是起稳定料压和缓冲的作用,保证计量喂料设备来 料稳定,减少波动;喂料计量设备一般由电动流量控 制阀与冲击式固体流量计或定量给料机(简称皮带 秤)组成,这2种给料方式均能满足预分解窑的生产 要求。 个水泥工厂的设计者来说,还应从设计的每一个细 节着手,充分发掘节能降耗的空间,其中生料人窑喂 料系统就是一个不可低估的环节。生料提升输送喂人 预热器的方式分为:气力输送(气力提升泵方式、富勒 泵方式)和机械输送2种。80年代引进国外技术制造 的FK泵(富勒泵)与滑片压缩机,由于制造、材质、管 气力提升泵与斗式提升机输送系统工艺流程图 见图1。主要设备及系统参数对比见表1和表2。 理及维护等原因,使用效果不太好,设备运行维护费 用太高,而且系统的电耗比气力提升泵还高,故在设 计中已基本不采用,本文着重比较生料喂料提升输送 系统中气力提升泵输送与斗式提升机输送2个系统, 靼量预热器 并以1 O00t/d生产线为例阐明一些看法。 1 生料入窑系统的主要设备及工艺流程 预分解窑生料喂料系统一般由生料称重仓、喂料 提升机系统 计量设备和生料提升输送设备组成:生料称重仓的作 图I 生料入窑系统工艺流程 表I 生料入窑系统的主要设备 气力提升泵输送 提升机输送 设备名称 气力提升泵 罗茨风机 输送管道 数量 1 规格参数 中1 250×6000 功率/kW 质量/kg 2493 2 x160 2×5050 6073 设备名称 斗式提升机 空气斜槽 离心式风机 电动锁风阀 数量 2 1 1 1 规格参数 功率/kW 质量/kg NBS300×37 200 2×22 2×16000 XZ315 x6000 风量:325m /h 中550 3 4 700 126 2 风量:114m /min, 风压:49kPa 中351×80000 1 300 不能太少(至少不得<10%),回转窑和立窑生产线 上的产量平衡和运输费用值得考虑。由于回转窑熟料 中加入立窑熟料后,水泥强度也有不同程度提高或持 1)立窑与回转窑熟料共同粉磨水泥比单独用立 窑熟料磨制的水泥强度有明显提高,与全部用回转窑 熟料磨制的水泥相比,强度也有所提高或持平。 2)在磨制P・O32.5水泥时,回转窑熟料掺加量 最少在15%左右,<10%效果不明显。 平,据此企业由过去回转窑生产线单向流人立窑生产 线,变为双向流动。这不仅减少运输空载、降低成本, 而且对改善回转窑熟料易磨性及水泥强度也有利。 3)回转窑与立窑熟料共同粉磨,改善了回转窑熟 料的易磨性。 (编辑顾志玲) 4 结束语 通过小磨试验和试生产得出在本厂的条件下: 维普资讯 http://www.cqvip.com 18 / 2002年8期 表2 2种系统参数对比 气力提升泵输送 系统设备总质量/kg 系统装机功率/kW l8666 320 1 000t/d高温风机选型:350c【=时工况风量为 提升机输送 34l26 5l 2.1×10 m,/h,相当于标况风量为92022m。/h,装机 功率为710kW。 1)由于提升泵带人的空气量使排风量增加: 5607÷92022×100%=6% 系统需用功率/kW 年用电量/(万kWh/a) l6O ll5.2 51 36.72 2)排风机的功率增加: 710×6%=42.6(kW) 单位熟料电耗/(kWh/t) 注:窑的年运转率按300d计。 3.84 1.224 3)每年增加耗电量为: 42.6×24×300=306720(kWh/a) 从表1可见,虽然气力提升泵系统的设备总质量 比提升机系统低,但单位熟料电耗要比提升机系统电 (相当于每吨熟料增加1.02kWh/t) 耗高2.616kWh/t。年产30万t熟料生产线提升机系 统全年则可节电784 800kWh。全年省电费37.7万元 (以0.48元/kWh计)。 4)全年将增加电费约为: 306720×0.48=147226(元/a) 其中尚未计人废气处理系统排风机单位熟料电 耗的增加约0.2kWh/t。 从上述分析可见,采用气力提升泵输送生料喂人 预热器的系统,不仅增加了熟料的单位热耗,还增加 电耗。并且由于热耗的增加,在燃煤量增加的同时,对 大气的污染亦相应增加。 天津水泥工业设计研究院自20世纪90年代后 期设计的各种不同规模的预分解窑生产线,已不再采 2 气力提升泵带入空气量对系统的影响 气力提升泵送料带人预热器系统的空气量,增加 了预热器系统排出的废气量,不仅使熟料烧成热耗增 加,同时还增加了熟料的单位电耗。以日产1 000t/d 熟料为例,设:出C。筒废气温度为340c【=,气力提升泵 带人气体的温度为60c【=,罗茨风机的风量为114 m。/min,相当于标况5607m。/h,窑运转率按300d计 算。 2.1 热耗增加 用气力提升泵系统,而全部采用提升机喂料系统,使 水泥生产的单位产品能耗进一步得到降低。据悉不少 原来生料喂料系统使用KF泵或气力提升泵的水泥 1)单位熟料因气力提升泵带人的标况空气量: 5607÷41 670=0.1346(m。/kg) 厂,也已逐步改造为提升机输送系统,如吉林亚泰双 阳水泥厂、山东鲁南水泥厂等,并且都取得了很好的 效果,所需的改造费用,约1年便可收回。 2)空气带人热量: ql=V・C1‘£l =3 结束语 1)生料人窑喂料采用提升机输送是节约能源的 0.134 6×0.31×4.18×60 =10.46(kJ/kg) 3)加热至340 ̄C需要热量: q2=V・C2’t2 =好系统,应是设计的首选方案。 2)提升机选型应选用运行可靠、设备费用低、国 0.134 6×0.33×4.18×340 产化率高的设备,以降低设备投资。就1 000t/d生产 线的喂料系统而言,采用板链斗式提升机2级提升比 采用1级提升从设备投资上来讲更为经济。 (编辑顾志玲) =63.13(kJ/kg) 4)熟料热耗增加量: △g=q2一ql=63.13—10.46:52.67(1d/kg) 5)年产30万t熟料全年增加烧成用标准煤量: 52.67×300000÷7000÷4.18=540(t/a) 2.2 电耗增加 由于废气量增加,使预热器系统高温排风机功率 增加。