第7期 20l0年7月 广东水利水电 GUANGDONG WATER RESOURCES AND HYDROPOWER No.7 Ju1.2010 浅谈红岩水库除险加固中引水隧洞设计与施工 钟世华,刘 旭 (生产建设兵团勘测规划设计研究院,乌鲁木齐830002) 摘要:红岩水利枢纽工程建成后经过30多年的运行,经鉴定其大坝安全性评定为三类坝,属于病险水库,需要进行除险 加固设计。针对枢纽中的引水隧洞存在洞身衬砌结构缺陷、裂缝等问题,进行除险加固设计。 关键词:除险加固;隧洞;衬砌加固;裂缝;优化 中图分类号:TV732 文献标识码:B 文章编号:1008—0112(2010)07—0054—03 1概述 利进行,对原洞线进行了改线处理,并对施工出现的集 红岩水库位于乌鲁木齐市头屯河流域,是一座 具有灌溉、工业及生活供水等效益的中型水库工程。工 程枢纽建筑物包括:土石坝、溢洪道、引水隧洞、放水隧 洞、放水渠等,水库总库容为3 600万m 。红岩水库 1966年动工修建,1972年竣工蓄水。建成后经过30多 年的运行,经鉴定,红岩水库大坝安全性评定为三类坝, 属于病险水库,需要进行除险加固。 引水隧洞全长为711m,桩号为0+000~0+711, 纵坡为1/954,隧洞断面型式为城门洞形,现状洞身0+ 000—0+258段为20cmC20素砼衬砌,0+258~0+711 段为衬砌厚度为30cm的C20钢筋砼,单层配筋。衬砌 后隧洞断面尺寸为2.5m×2.5m,设计流量为5m /s,加 大流量为6.5m /s。 中渗漏部分洞段进行了钢支撑结合钢筋混凝土的复合 衬砌加固处理。由于建设年代早,建设标准相对较低, 现状引洪洞内出现大范围的纵横裂缝,并在桩号6+ 182—6+550段片渗严重,局部洞壁及顶拱漏水呈射流 状,2005年桩号6+258出现冒顶现象,堵塞淤积隧洞, 引水隧洞无法正常引水。 2 引水隧洞破坏情况检测及分析 ‘ 2.1原衬砌结构检测 2008年3月,委托农业大学水利水电设计研 究所对红岩水库引水隧洞混凝土质量进行检测分析,报 告主要内容如下: 1)隧洞外观剥蚀情况 红岩水库引水隧洞为城门洞型,矢高为1.25m,宽为 2.5m,涵洞边墙高为1.5m,衬砌厚度为20~30em。隧洞 隧洞进口段(0—100m)洞身围岩岩性为第三系中 新统前山组泥岩,夹薄层砾岩、砂岩,岩层产状75。NW 的顶板混凝土未见剥蚀现象,顶板及边墙有裂缝渗水,溶 出现象,其中桩号6十182~6+500段的边墙片渗严重。 2)裂缝情况 衬砌面混凝土已多处出现裂缝,裂缝主要分布在边 /_65。,薄层~中厚层状结构,与洞线(洞线走向101。) 呈26。相交,形成不利组合,易崩塌掉块。该段位于岩 体强、弱风化层内,节理发育,岩体破碎,呈镶嵌碎裂结 构,围岩类别为V类;洞身100~318m段位于微风化至 新鲜岩体内,基岩岩性为第三系中新统前山组泥岩,夹 墙上,有渗水、溶出现象,共有裂缝132条,其中渗水裂缝 72条,占裂缝数量的54.5%,裂缝总长为1 317.16m,裂 缝平均长度为9.79m,最长为29.83m。裂缝最宽为 3ram,隧洞裂缝宽度/>0.2ram的裂缝占总数的93%。 3)混凝土质量检测 薄层砾岩、砂岩,呈镶嵌碎裂结构;洞身3l8—600m段 位于强风化至弱风化岩体内;洞身600~711m段位于 第四系上更新统砂砾石层内,密实状态,泥质弱胶结~ 半胶结,稳定性较差。 引水隧洞顶部右侧的山脊问凹地处为八一钢铁厂 的尾水矿库,该水库蓄水期间对隧洞的周边围岩产生极 大的外水压力及化学腐蚀,施工中为保证工程建设的顺 混凝土质量检测的内容包括混凝土强度检测、混凝 土裂缝冷缝形状检测、隧洞伸缩缝形状检测、水质检测 及钢筋直径、问距、锈蚀情况检测等。 通过检测报告及专家现场意见,得出如下结论:裂 收稿日期:2010—06~24; 修回日期:2010—07~06 作者简介:钟世华(1975一),男,本科,工程师,主要从事水利水电工程设计工作。 ・54・ 2010年7月 第7期 钟世华,等:浅谈红岩水库除险加固中引水隧洞设计与施工 No.7 Ju1.2010 缝的数量及漏水会危及隧洞的稳定安全;经洞身混凝土 的强度及碳化深度检测,洞身衬砌砼强度不低于C25, 隧洞本身不存在结构性缺陷;洞内裂缝渗水中SO 一含 ,量较高,但隧洞衬砌砼为高抗硫酸盐水泥砼,水质目前 对砼的侵蚀等级未达到弱侵蚀。 2.2隧洞结构复核 隧洞前段600m洞身在较为稳定的泥岩、砾岩和砂 岩中,后段111m在第四系的砂砾石地层中。结构复核 时衬砌按裂缝宽度设计,设计荷载组合为考虑山岩 弹性抗力。原隧洞衬砌为C20混凝土, 混=24kN/m , 结构计算采用查表法,泥岩岩石弹性抗力系数 =0.7 ×10。kN/m ,不计内外水荷载作用。 原隧洞0+000~0+600段围岩为泥岩、砾岩和砂 岩,岩石坚固系数f=3.0, =70。,y=24kN/m 。衬砌 计算按结构力学法,经计算原隧洞C20混凝土衬砌允 许压应力值为5 769kN/m ,允许拉应力值为767 kN/m 。衬砌断面左半部分全部衬砌段共分为10个截 面(如图1所示),圆拱段各截面按15。倾角均分,直墙 图1衬砌分段不意 段各截面按4等分划分。由计算结果可知,各截面压应 力小于允许压应力值,3组边缘拉应力大于允许值,不 满足要求。隧洞衬砌厚度为0.3m,素砼不满足限裂要 求;0+600~0+711段围岩为第四系砂砾石,岩石坚固 系数f=1.0, =45。,Y=22kN/m 。衬砌计算按结构力 学法,经计算隧洞衬砌厚度为0.3m。中间局部破碎带 为Ⅳ类围岩,设计采用钢支撑结合0.3m钢筋混凝土复 合衬砌的衬砌形式。钢筋砼衬砌为单层筋,受力钢筋为 ‘P16@250,分布钢筋为‘Pl2@200,结构计算均能满足要 求。 经复核,原隧洞0十000~0+258段结构满足不限 制裂缝宽度设计要求。规范要求混凝土衬砌顶拱必须 进行回填灌浆,原隧洞未进行回填灌浆。 表1 0+000~0+600段各衬砌截面边缘应力计算 3隧洞设计方案选择 针对现状隧洞的腐蚀及洞顶坍塌问题,除险加固设 计考虑了3个方案,方案一:新建隧洞方案,在离现状隧 洞150m的地方,重新修建1条引水隧洞;方案二:原洞 加固方案,清理冒顶及淤积,前端限裂不满足隧洞段采 取喷射早强钢纤维混凝土加固衬砌,在尾矿库影响段做 水泥及化学灌浆堵漏,隔绝库水影响,将现状裂缝全部 做碳纤维布贴补,整体做消缺处理;方案三:支洞方案, 在原隧洞片渗段做平行支洞绕行方案,支洞前后端与老 隧洞进行连接,不再新建进出口,支洞段做水泥及化学 灌浆。 3.1新建隧洞方案 在原引水洞北侧,平行与原轴线150m左右,重新 修建1条隧洞,新建引水隧洞全长960m,洞身为半圆拱 的城门洞形,洞内采用0.4m厚C25钢筋砼衬砌,断面 尺寸为2.5m X2.75m,侧壁直墙高为1.5m,顶拱半径为 1.25m。隧洞进出口做浆砌石衬砌及支护。工程投资 为2 453万元。 3.2原洞加固方案 1)对前端0+000~0+258段喷射早强钢纤维混 凝土加固衬砌。 2)对洞身存在的所有裂缝、伸缩缝进行化学灌浆 防渗补强处理,对宽度大于0.2mm的裂缝增贴碳纤维 布复合增强处理。 3)为了改善衬砌结构的受力条件,并减少渗漏,必 须对渗漏段(6+188~6+550)进行回填灌浆,考虑水 质中SO 、Mg 含量高,回填灌浆应以防腐能力较强 ・55・ 2010年7月第7期 广东水利水电 表2材料及配比 No.7 Ju1.2010 的化学灌浆为主,水泥灌浆为辅,即化学灌浆及水泥灌 浆相结合的综合灌浆处理;对于6+006~6+188段 20era素混凝土衬砌、6+550~6+717段30era钢筋混 凝土衬砌做水泥回填灌浆处理。工程投资为1 030万 元。 3.3支洞方案 隧洞主要缺陷存在于弯道段6+300—6+550段, 因此方案二为由6+324.6桩号开始至6+667.2段新 修建1条支洞,支洞末端修2个弯道和原隧洞连接,新 修建支洞桩号为6+324.6—6+733.2,洞长为358.6rn, 新建支洞的纵坡为1/970,隧洞为城门洞型,断面尺寸 为2.5m×2.5m,全断面为C25钢筋混凝土衬砌,衬砌 厚度为40era。为有效消除渗漏水影响,支洞全洞做综 合灌浆处理,原隧洞6+006—6+300段做水泥灌浆处 理,进出口处理同方案。工程投资为1 532万元。 3.4方案综合论证 通过对各方案进行详细论证,并经过技术、经济、环 保等多方面的比较,认为方案二属常规处理,施工运行 风险小、投资省、工期短、工艺成熟,对周边环境影响小, 最终选择方案二为推荐方案。 4施工及验证 清理隧洞内泥砂等杂物:引水隧洞因运行多年,洞 内沉积有泥砂、块石、卵石等杂物,必须在隧洞加固处理 前全部清理干净。 4.1喷射早强混凝土作业 4.1.1喷射前的准备工作 1)根据设计要求,用风镐将原衬砌表面腐蚀混凝 土铲除,清除松动的浮渣并用高压水将受喷面清洗干 净,以利新旧混凝土结合。 2)埋设控制喷体厚度的钎钉。 3)认真整备洞内照明设施,保证在作业时不出故 障,以便有效利用线路封锁时间。 4.1.2喷射作业 喷射早强钢纤维混凝土作业,大体与喷射混凝土相 同,但要注意以下几点: 1)拌料:应先放卵石、砂再放水泥,最后将速凝剂 撒放到水泥面上,为避免钢纤维搅拌不均,在投放卵石、 砂,水泥时,按规定的掺量多次将钢纤维用人工擞人料 斗中,拌合料要随拌随用,掺人速凝剂的混合料停放时 间不宜超过20rain。 重量配合比:水泥:砂子:卵石为1:2.4:1.6;速凝 剂掺量:水泥重量的3%~5%;钢纤维掺量:每/10 混凝 土掺入80kg;水灰比:O.4~0.5。 ・56・ 2)喷射;喷射质量主要取决于喷射速度,喷射压 力、喷射流量和喷射机工作状态。为此要在正式施工前 培训好喷射手,喷射机司机及有关人员。关于分层,按 设计要求12cm喷射层厚度,拱的喷射要求分3次喷 完,第一层为5~6era,第二层为5~4em,第三层为2era 的砂浆保护层。边墙也分3次喷完,第一层为7一 lOom,第二层为3~0era的找平处理,第三层为2era的 砂浆保护层。每层喷射相隔时间,按运营隧道大修作业 条件宜在24h左右。 3)养护:由于早强硫铝酸盐水泥渗人速凝剂后,喷 射后混凝土的强度增长极快,2h选5MPa,8h达15MPa, 3d后可达到设计强度,在强度增长时,由于水化热反 应,需要大量加水,因此养护工作要及时跟上。视气温 和环境条件,一般在喷后1~2h即要浇水养护。第一昼 夜每2h应浇水1次,第2~3昼夜浇水间隔不应超过3 —4h,从第4天到15天每天浇水次数可适当减少,但不 得少于每天1次。 4)其他:机械检查维修、强度检查等应按喷射混凝 土施工规范要求进行。 4.2裂缝处理及补缺措施 对全线隧洞的裂缝包括伸缩缝进行化学灌浆,并对 渗漏段进行回填灌浆,回填灌浆采用化学灌浆与水泥灌 浆相结合。为分析化学灌浆处理的可行性及处理效果, 委托专业施工公司对引洪隧洞衬砌裂缝化学灌浆及砼 渗漏处理进行试验。选择隧洞片渗较严重的6+282~ 6+288段作为试验段进行试验,共处理渗水裂缝1lm、 干燥裂缝12m、回填灌浆58.4m 、粘贴碳纤维10m,试 验结果为:渗水裂缝经化学灌浆后再无渗漏,干燥裂缝 试打水后,在0.3MPa水压下,打水20min无渗漏,可见 化学灌浆在裂缝中充填密实饱满,可消除因裂缝缺陷造 成的隐患。 对现状隧洞的混凝土衬砌面渗水裂缝进行水溶性 聚氨酯灌浆处理及对干燥裂缝进行化灌高固含量无收 缩环氧树脂材料,对贯穿性裂缝 (下转第63页) 2010年7月第7期 广东水利水电 表4坝肩岩体受力结果 常剧烈,裂隙十分发育,其中尤以左坝肩岩石十分破碎。 取岩样l2块,做饱和单轴抗压强度测试:. =13.7~ 35.8MPa,平均为22.5MPa。 4.4坝肩稳定计算 36 2 430.18 —86 67 1 917.16 1 493.79 1 030.48 拱圈拱端由外荷产生的内力为轴向力日和剪力 , 36 2 644.97 —213.42 2 163.06 l 534.59 1 583.43 将Ⅳ和 分解为平行和垂直于破裂面交线①一①的2 个分值,设破裂面与轴向力 方向相交成a角,则平行 于破裂面的分力S为: S=Hcosa+Vs.ina 36 2 620.44 —435.59 2 286.9l l 348.66 1 868.58 36 2 304.39 —736.03 2 237.69 9l5.62 2 l5I.34 36 l 749.5736 一l017.99 1 993.72 343.44 2 781.90 l 276.3 一l424.45 1 892.14—271.74 2 781.90 垂直于破裂面的分力J)v为: N=Hsina——Vcosa 36 537.65 —937.21 l 013.53—372.73 2 781.90 13 504.21 4 991.63 14 979.53 8 681.67 设基坑面与垂线相交成 角,将垂直于破裂面的 分力~沿基坑面分解为垂直和平行的2个分力P和Q, 5 结语 由结构应力计算结果分析,坝体最大压应力及最大 拉应力均不超出砌石坝设计规范要求,在最不利荷载组 基坑面上还受自重 .及渗透压力U的作用。最后可得: ⅡⅢⅣVⅥⅧ∑ 平行于底滑面的分力:Q=Nsin ̄一W cos ̄0" 垂直于底滑面的分力:P=Ncos ̄+W sin 一U ∞∞如∞∞如如 合情况下,拱座抗滑稳定安全系数也满足规范要求,表 明该拱坝结构是安全的,大坝40余年的运行实践也说 明了计算分析结果的可靠性。 参考文献: 根据坝体应力分析结果,拱端内力组成见表4。 作用在破裂面上的力有P、Q、S三个,其中P是稳定 力,S是滑动力,因而安全系数 为: K=Pf/S=I厂(Ncos ̄+Wl sin 一U)/S 根据表4数据,可算得在最不利荷载组合情况下, 拱座抗滑稳定安全系数为1.22,大于规范规定的1.10, 满足规范要求。 誉 强 苔 { ; 葛 [1] 中华人民共和国水利部.SL25—20O6砌石坝设计规范[S]. [2]冯广宏,郎重呜.砌石拱坝建设[M].重庆:四川人民出版 社,1980. [3] 潘家铮,黎展眉.拱坝[M].北京:水利电力出版社,1982. (本文责任编辑马克俊) (上接第56页)还应粘贴炭纤维布复合增强处理,待化 用化学及水泥综合灌浆对洞身围岩及裂缝进行加固处 理,不改变隧洞原有断面,用碳纤维布对裂缝进行补强, 学灌浆凝固后,再对隧洞片渗面进行水泥灌浆结合化学 灌浆的综合灌浆处理,再对顶拱进行回填灌浆。 具体灌浆段为:6+182~6+550段片渗严重,采用 综合灌浆;6+000~6+182、6+550~6+717段为干燥 段,采用水泥灌浆。 防渗效果明显,增大了流量系数,提高了隧洞的过流能 力。通过这些加固措施,提高了结构的承载力及耐久 性,节约了运行后的维修费用。 参考文献: 为加强砼与岩壁的结合,填充砼与岩壁间的空隙, 需对隧洞顶拱范围内进行回填灌浆,回填灌浆孑L距和排 距为3m,灌浆孔深入围岩10cm,灌浆压力采用 [1] 朱幼斌.农十二师红岩水库引洪隧洞混凝土质量检测与 分析报告[R].乌鲁木齐:农业大学水利水电设计研 究所,2007. 0.3MPa。回填灌浆结束后,将回填灌浆孔改造成排水 孔,排水孔间距、排距为3m,孔深深入岩石2m。 该工程于2008年3月15日开工,2008年7月25 日基本完工。衬砌加固及缺陷处理后立即见效,漏水现 [2] 朱幼斌.农十二师红岩水库引洪隧洞衬砌裂缝化学灌浆 及混凝土渗漏处理试验报告[R].乌鲁木齐:农业大 学水利水电设计研究所,2007. [3] 钟世华.兵团乌鲁木齐山区农十二师红岩水库除险 加固工程初步设计报告[R].乌鲁木齐市:生产建设 兵团勘测规划设计研究院,2007. 象消除。经过1年多运行检验,加固效果良好。 5结语 [4] 熊启均.取水建筑物丛书——隧洞[M].北京:中国水利 水电出版社,2003. [5] 王铁梦.工程结构裂缝控制[M].北京:中罔建筑1二业出 版社,2001. 传统的挂网浇筑混凝土等水工隧洞加固技术相当 于对隧洞进行二次衬砌,施工难度大、周期长,经济效益 差,且改变了隧洞的过流断面。采用喷射早强钢纤维混 凝土对衬砌结构补强效果好、施工进度快、效益好。采 (本文责任编辑・罗睿) 63・