58 文章编号:1004—8774(2017)05—0058—04 T业锅炉 2017年第5期(总第165期) DOI:10.16558/j.cnki.issn1004—8774.2017.05.012 一台116 MW燃气热水锅炉爆管 事故原因分析及处理 刘 花 (北 『『』 城I)(特种设备俭测昕,北 100055) Analysis on Tube Bursting and Its Countermeasures f0r a 1 16 MW Gas.fired Hot Water Boiler 怍 ‘简介:刘花 LIU Hua 摘(197I一).女,高级1 (Xicheng Special Equipment Inspeetion and Testing Institute,Beijing 1 00055,China) 程师,JL T ̄,Is两城lX 要:通过对一台试运行中的发生爆管事故的1 l6 Mw燃气热水锅炉进行中令验、取样分 特种没备检测所技 承 类特种没备榆 析、对锅炉运行参数进行监控,从设计和使片】两方面对事敝原因进行r分析.t-fx ̄一事敝原因制定 术负责人,一直从 r锅炉改造方案,并强调r燃烧器的选配和安装质量控制对锅炉安全运行的重要性 、 关键词:燃气热水锅炉;爆管;事故分析;处理措施 中图分类号.TK227 文献标识码.B 测和研究 作 0事故锅炉概况 北京某供热厂新装4台116 MW燃天然气热水 锅炉.住调试阶段4号炉和l号炉相继发生锅炉爆 口部位没有外置省煤器。所有同水将流经该省煤 器,炯气和水流设计为逆向流动,烟气为竖直方向循 环。锅炉结构简图如【皋]1。 管、泄漏事故。锅炉运行时进水温度为40~70 c(=, ¨{水温度为150 .炉膛炯温l 226℃,锅炉额定I 作压力2.5 MPa,设计流量为1 250 t/h。管子规格 为+60.3 Illlfl Y 4.5 nnn,材料为20号钢(GB/T 3087--2008) 锅炉累积运行时问1 713 h.因发 爆管事故而被迫停炉。 l设备及供热系统情况 锅炉为强制循环水管锅炉,型号为QXS 1 16— 1一膜式水冷壁2一后墙水冷壁3~对流墙 4一蛇肜管省煤器5一前墙水冷壁7一卜集箱 6一下集箱 2.5/150/70一Q 锅炉由鳍片管屏构成。鳍片沿水 管全K焊接,形成一个完全密闭的刚性管笼,烟气在 图1锅炉结构简图 其中循环。侧面管屏弯折后,与位于锅炉下部和上 部的巾心管焊接连接。部分横向管屏将炯道分成不 部分 燃烧室主轴水平,锅炉配有两个燃烧器在 燃烧室前端水平并排布置.燃烧室后部设有一个竖 锅炉水流程:热网同水一热网循环泵一外置省 煤器一内置省煤器一左右水冷壁一锅炉出n 锅炉t't循环泵水流程:锅炉 口一白循环泵一 外置省煤器m 混合一内置省煤器 炯气流程:炉膛一对流J灯划道一内置省煤器一 外置省煤器 A对流州道,南焊接至炉侧管束、水平布置的管束构 成 , 流往锅炉的循环 l水从锅炉后管屏上部的管道 进入尾部埘流管束。回水进入锅炉后集中于锅炉下 部中间位置集箱,然后分流入燃烧室,在管屏中循环 2爆管与泄漏情况 2.1 4号炉爆管情况 炉膛左侧第48根水冷壁管(,b60 mmx4.5 mll ) 在顶棚部分向火侧(距管与顶部联箱接合处100 ITIm 位置)有一1 000 mm的爆管缺陷,最宽处的裂 口35 inln(见图2) 该缺陷边缘处管材残留厚度不 后.最后汇集到上部中间位置的集箱。锅炉管束}}{ 收稿日期:20I7—06一l! 一台1 16 MW燃气热水锅炉爆管事敝原 分析及处胖 足1 Inill,管内有明 结垢迹象,且此管长度方向3/ 4部分向火侧外表面有过热氧化现象 在管与底部 联箱50 mm处取样发现管内无明 过热迹象 在 管段中间开孔观察内部有比较明显的过热迹象(程 发介于前婀者之间) 其他管子均正常。 5 ~38、39根僻内壁结蚜 况 550 MPa,伸 牢不小于20% 对第38根和64根 水冷壁管 向火侧和背火侧每根管墩4个试样进行 力学性能试验,试验结果:抗托强度范 在450~500 MPa.伸长率在23%~33% 试验结果表明,第38根 和64根取样管的抗托强度和伸长率均在标准范 之内 3.2金相检验 图2 4号炉爆街情况 2.2 1号炉泄漏情况 取样管为鼓包、发生泄漏的管段 _j未发生泄漏 的对比管段,位置依次为该锅炉从前向后数第38 根、第39根管子。以及第64根水冷壁管段。 通过埘3根取样管进行金相组织分析: 第38根水冷壁管子鼓包泄漏点边缘,内外壁氧 化皮比较厚,边缘部位出现蠕变孔洞,金相组织为铁 炉膛左侧水冷壁管28根至49根顶棚部分产 E 脱皮、鼓包、胀粗l,其中第34、38、39根3根管子有4 处漏点(漏点形貌见 3)。在漏点周围粘有盐状物 质 第38根水冷壁取样管向火侧出现鼓包,管子发 生胀粗.管壁减薄,外壁表而存在氧化皮,氧化皮容 易剥落。剖开取样管,观察管子内壁,结垢严重,经 测量内蹙垢层最厚为18 lllm,外壁氧化皮最厚为3.5 111111 第39根取样管内壁垢层最厚为5 mill,管子阳 素体,珠光体已完全消失,珠光体球化级}jJJ为5级。 距离爆口边缘】0 111111部位,金相组织基本为铁素 体,珠光体组织基本消失,按照电力行业标准_l,球 化级别为5级.但无蠕变-?LNjfJ现 距离爆口边缘 25 mill处,有少量珠光体存在,球化级别为4~5级 (见 6)。爆口背火侧金相组织是铁素体+珠光体, 珠光体发生中等球化,球化级别为3~4级。 第39根取样管内壁存在较厚垢层,外壁存在氧 化皮.管子外壁金相组织巾,珠光体球化严重,管子中 火侧外壁存存氧化皮。第38、39根管内外壁形貌 图4、 5 部金相组织为铁素体+珠光体,球化级别为3~4级。 挈1 3 38号管泄漏形貌 第64根取样管向火侧、背火侧金相组织是铁素 体+珠光体,珠光体球化级别为3级,属于中等球化。 4 38、39 管外壁彤貌 3管子检验 3.1力学性能试验 水冷壁管子材料为20号钢管(GB/T 3O87— 2008).其常温力学性能的抗拉强度范围应在410 图6距泄漏点边缘25 11"1111金_卡fI组织 按照GB/T 3087标准,20号无缝钢管在运行时 工业锅炉 2017年第5期(总第165期) 间相对不长情况下(1 713 h),管子金相组织中,珠 光体球化级别就已经到3级或者更严重.这属于不 正常金相组织加速球化现象。 进行了测量(见表1)。监测数据表明:锅炉左右侧 底部联络管存在20℃左右的温差、4台锅炉内置省 煤器入口水温左侧均高于右侧,锅炉左侧流速、流量 均低于右侧,即锅炉水温左侧比右侧高2O℃,这样 4事故原因 通过现场检验和对锅炉管子的检验,我们得出 结论:水冷壁发生泄漏的原因是因为锅炉管子内壁 结垢,致使管内介质对水冷壁的冷却能力降低,导致 管壁金属温度升高,使锅炉管子产生鼓包,壁厚减 薄,最终发生泄漏。 查阅锅炉水化验记录.11月份锅炉热网供水 就导致锅炉左侧超温运行从而发生损坏。通过综合 分析.得出判断: (1)该锅炉的事故是由于锅炉内置省煤器前的 自循环泵出口管道与外置省煤器出口管道的混水点 接人位置不合理,使得介质在内置省煤器入口处就 存在较大的温度偏差。温度偏差不仅导致锅炉左右 两侧温度存在较大偏差,还导致流量存在偏差,锅炉 硬度平均值为0.8 mmoL/L,热网回水硬度平均值为 0.9 mmolfL。根据GB/T 1576--2008《工业锅炉水 左侧温度高于右侧而流量低于右侧,使锅炉左侧超 温运行.致使管内壁结垢,从而造成锅炉水冷壁的爆 管和泄漏 质》 标准,管网供、回水硬度平均值略超标。虽然 锅炉水质略超国家标准,但从现场来看,锅炉左侧结 垢严重而右侧几乎没有结垢.由此判断锅炉管子结 垢以至于损坏的直接原因不是由于锅炉水质超标造 (2)在测试中笔者发现由于燃烧器火焰调整不 当,火焰直接冲刷锅炉左侧水冷壁,这也是导致锅炉 成的。为此锅炉的设计和使用单位对锅炉内置省煤 器入口温度、底部联络管管道壁温、水流速、水流量 水冷壁壁温过高从而导致锅炉水冷壁结垢爆管的主 要原因之一 表1 3号、4号锅炉运行监测数据 5 处理方案 针对锅炉爆管原因,锅炉厂对锅炉重新进行了 改造设计: (1)增大了炉膛尺寸避免燃烧器火焰冲刷水冷 炉两侧水温和流速趋于一致。 通过使用软件CFX10检测,发现水流从直径 400 mm管道流进直径500 mm三通管时流速减慢. 循环水流直接进入热水锅炉左侧,造成左侧高10℃ 左右.而右侧低l0℃左右。改造后,将自循环泵出 口管道(+406 mm×9 mm)与外置省煤器出口管道 (+508 mm ̄1 1 mm)的接人位置移至外置省煤器出 壁。在左右侧水冷壁横向管上、下各加0.5 in短节, 将炉膛左、右侧宽度延长1 1TI,可解决火焰扫壁问题 (见图7)。 口,在外置省煤器出口通过一个弯管使循环水与省 煤器出水直接混合.这样混水点提前了约6 200 mm,使水流进入热水锅炉前得到很好的混合(见图 8),使锅炉左右侧水冷壁人口温差消除。同时原有 的三通、大小头也得到了利用,仅增加了一个弯头。 通过锅炉改造并在运行中加强锅炉水质的控 制。把锅炉给水硬度控制在0.1 mmoL/L左右(GB/T 图7炉膛改造示意图 1576--20084工业锅炉水质》中规定给水硬度为≤ 0.60 mmol/1),锅炉运行一个冬季后检查无明显结 (2)调整锅炉内置省煤器前的自循环泵出口管 道与外置省煤器出El管道的混水点接入位置,使锅 垢现象,从根本上解决了锅炉爆管问题。 ・事故与分析・ 一台1 16 MW燃气热水锅炉爆管事故原因分析及处理 61 -t^^^^^^^^^^^^^^^(a)改造前锅炉两侧水流速图 (b)改造后锅炉两侧水流速图 图8改造前后锅炉两侧水流速对比 6结语 通过这个案例我们得到的经验是:锅炉结垢爆 管 。 (3)燃烧器的安装(如标高、各燃烧器间距等) 应符合GB 50273--2009 ̄锅炉安装T程施工及验收 规范》的要求。 管的原因分析不但要从锅炉水质、锅炉钢管用材、锅 炉水循环等方面进行考虑,对于燃油、燃气锅炉来说 燃烧器的选配及安装质量也是影响锅炉安全运行的 重要因素: (1)燃烧器的选配应考虑与锅炉炉膛长度和形 状相匹配。一般情况下,锅炉燃烧器应当由锅炉制 造企业负责选配:特殊情况需由锅炉使用单位选配 (4)燃烧器的安装与系统还应符合其他一些法 规 】和标准的要求。隧 参考文献 [1]DL/T 674一l999火电厂用20号光体球化评级标准 [S]. [2]GB/T 1576--2008工业锅炉水质[S]. [3]国家质量监督检验检疫总局.质检总局关于燃气 锅炉风险警示的通告(2017年第2号)[EB/OL].(2017一 Ol_25).http://www.aqsiq.g(J v.cn/xxgk一13386/zxxxgk/ 20170l/t20170125481998.htm. _时,使用单位应当确认所选配的燃烧器符合锅炉制 造企业规定的配置技术要求。锅炉安装监检单位应 当对选配的燃烧器是否符合锅炉制造企业的技术要 求进行核查 。 (2)燃烧器安装前应检查安装燃烧器的预留孔 位置的正确性,并防止火焰直接冲刷周围的水冷壁 [4]GB 50273--2009锅炉安装工程施工及验收规范f S]. [5]TSG ZBO01-2008燃油(气)燃烧器安全技术规则[S]. I l ● , l l ● I , I 《工业锅炉》 欢迎投稿 欢迎订阅 一' vv_v¨¨¨v_vv___v欢迎刊登广告